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密封件在液壓設(shè)備中的應(yīng)用

機械加工行業(yè)中,液壓傳動應(yīng)用非常廣泛,,如各類半自動液壓傳動車床等,。這些機床釜用機械密封在使用過程中,經(jīng)常出現(xiàn)諸如沖擊,、爬行等故障,,診斷維修時,往往在液壓控制元件(如各類泵,、閥)上找不到故障原因,,致使維修工作陷入困境。

最終此類故障還是常在執(zhí)行元件上找到原因,,即油缸活塞密封件嚴重磨損所致,。該類現(xiàn)象尤以“O”形密封圈見多。

實例1:某一CE7120液壓仿形車床,,在工作中出現(xiàn)泵用機械密封仿形刀架引刀下行轉(zhuǎn)縱向進給切削時沖刀,,致使打刀、廢活現(xiàn)象頻發(fā),,機床無法正常工作,。

檢測與維修:檢查各液壓控制元件均無故障,維修工作一時進入盲區(qū),。拆檢刀架縱向油缸,,發(fā)現(xiàn)活塞油封“O”形密封圈外圓已經(jīng)磨平,同時發(fā)現(xiàn)活塞外圓尺寸不合要求(屬機床制造原因),,直徑方向小于標(biāo)準尺寸0.8MM,,活塞和油缸體間隙很大,導(dǎo)致縱向油缸兩腔互通竄油,。維修時,,更換了合格的活塞以及“O”形密封圈后機床沖刀故障排除。分析其原因是在仿形刀架引刀下行到位的瞬間,,刀架整體受一個沖力F’,,該力分解后有一個水平推力F’1作用于縱向油缸活塞桿上,與此同時,,電磁閥34E1-25B工作,,縱向油缸有桿腔接通壓力油,,無桿腔接通調(diào)速閥回油路,活塞有桿腔受力F由兩部分完成,,一為F’1,,另一為F1=A1P1,其中A1為無桿腔的受力面積,,那么F=F’1+F1,。

正常情況下,活塞在力F的作用下開始向無桿腔移動,,由于液壓油的不可壓縮性,,無桿腔內(nèi)液壓油壓力急驟升高給活塞形成背壓,活塞受力平衡按調(diào)速閥調(diào)定速度平穩(wěn)走刀,。該瞬間因有%F’1的作用,,縱向油缸腔內(nèi)壓力P2就會大于P1。實際中,,油缸兩腔因間隙竄通,,在P2》P1的瞬間,液壓油有從高壓區(qū)無桿腔向低壓區(qū)有桿腔流動的趨勢,,流動一旦產(chǎn)生,,P2降低,P1升高,,F(xiàn)1增大,,活塞受力失去平衡,活塞帶動刀架快速向無桿腔方向移動,。而瞬間過后,,因仿形刀架下行結(jié)束,作用在縱向油缸活塞上的水平推力F’1自行消失,,活塞快速移動結(jié)束,,刀架走刀趨于平穩(wěn),沖刀現(xiàn)象結(jié)束,。

實例2:某一CB3463-1程控六角轉(zhuǎn)塔半自動車床,,在使用過程中,出現(xiàn)了轉(zhuǎn)塔刀架進給速度無法調(diào)整的故障現(xiàn)象,,截止閥2關(guān)閉后仍有爬行,、前沖,,并且一直到油缸底部才能停止,,機床無法正常使用。

檢測與維修:檢查所有液壓控制元件,,尤其是調(diào)速元件均沒發(fā)現(xiàn)任何問題,。更換了部分調(diào)速閥,,故障仍未消除。后經(jīng)過拆檢油缸發(fā)現(xiàn)活塞“O”形密封圈嚴重磨損,,使油缸兩腔液壓油互竄所致,。分析其原因,由于“O”形密封圈磨損后,,油缸有桿腔與無桿腔間隙增大互通,,當(dāng)關(guān)閉調(diào)速閥3或截止閥2時,就等于切斷了油缸有桿腔的回油路,。從理論上講,,壓力油進入油缸無桿腔時,在活塞上形成一個推力F無,,使活塞產(chǎn)生向有桿腔移動的趨勢,,因為油缸有桿腔回油關(guān)斷,腔內(nèi)油液迅速形成背壓,,使活塞兩端受力平衡而靜止不動,,此時F有=F無,而無腔油液壓力因活塞受力面積不同而不同,,即P有》P無,。在實踐中,因油缸兩腔形成間隙互通,,油缸腔內(nèi)壓力油有從高壓區(qū)向低壓區(qū)流動的趨勢,,流動一產(chǎn)生,腔內(nèi)壓力P有降低,,P無升高,,作用在活塞兩端的推力F無》F有,活塞失去平衡向有桿腔移動尋覓新的平衡點,。如此往復(fù),,活塞一直移動到有外力阻擋才能停止。上述現(xiàn)象的產(chǎn)生給機床的維修工作帶來了很大影響,,更換油缸活塞“O”形密封圈后,,機床故障消除,運行恢復(fù)正常,。

以上兩例故障的排除方法已在多次實踐中得到了驗證,,維修工作取得良好效果。



作者:嘉善永立機械密封件廠

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關(guān)鍵詞:泵用機械密封,,釜用機械密封